3月31日,在水钢6号焦炉现场,随着出焦指令的下达,滚烫赤红的焦炭从6号焦炉炭化室喷涌而出,被干熄焦车稳稳接住后,缓缓驶向干熄炉。现场干部职工凝望着这第一炉跃动的火红成果,满心的期盼与辛劳,都化作了抑制不住的欢呼与雀跃。
从2025年11月22日点火烘炉至今,100多个日夜的精心守护、分毫不让的匠心坚守,终于迎来了这一激动人心的时刻。
顺利推出第一批焦炭,是水钢6号焦炉项目的关键里程碑,这座承载着全体干部职工期盼的“一号工程”“民心工程”“希望工程”,自此迈出了投产运行的坚实一步,不仅为水钢高炉生产稳顺、成本降低、效益提升奠定了基础,也为区域经济和上下游产业链协同发展注入强劲动能。
四个多月的烘炉征程,是一场与温度相伴、与细节较真的坚守,全体参战人员以“保姆”式的悉心呵护日夜守护着熊熊炉火,为炉体结构稳定保驾护航。温度监控、设备巡检、数据记录、参数调整、安全巡查,面对这些日复一日的基础工作,他们始终秉持严谨细致的态度,不放过任何一个细微环节,不存有一丝一毫懈怠之心。
烘炉之路,每一步都需要精准把控。由于焦炉大量采用硅砖砌筑,材质特性决定了炉温绝不可骤冷骤热,一旦升温就只能稳步攀升,容不得半度回落。烘炉升温严格遵循预设曲线推进,160℃、270℃、500℃……一个个硅砖晶型转化点的过渡,都是严控的核心关口,精准维系升温速率,确保日升温偏差不超过1℃。
烘炉过程中,最具挑战性的就是护炉铁件管理。新筑焦炉在加热升温过程中,炉体持续受热膨胀,需根据升温曲线计算出膨胀数值,再通过调节焦炉四周那些密密麻麻的护炉铁件弹簧来适配热胀节奏,将膨胀量控制在合理范围。2800多个弹簧,每一个都要按照负荷要求调节到位。部分大弹簧人力难以扳动,就得借助卷扬、手动葫芦等,在不同温度区间根据炉体膨胀量变化及时调节,日清日结。尤其是干燥期过后调节量线性增加,30余人单日调节时间甚至达14小时左右。日复一日与这些弹簧的“较量”,考验的不仅是体力,更是刻在骨子里的责任与担当。
烘炉团队分为升温组与铁件组,两个组分工明晰、协同发力、紧密配合。升温组专注炉温调控、设备巡检等工作,一旦发现异常情况,就第一时间人工调整抵抗墙温度吸力、废气盘开度、小烟道温度、看火孔压力等参数,守护炉温平稳;铁件组紧盯炉体膨胀数值,及时调整各类弹簧,保障炉体稳定。与此同时,焦化事业部运维作业区全程参与护航,测温热电偶安装、仪器仪表维护、电气问题处理等都不含糊,各项保障工作有条不紊,为烘炉作业扫清障碍。
2月15日,焦炉温度升至762℃需转入焦炉地下室正常加热,由于准备充分,作业当天,焦炉地下室加热设施数千个火道的12000余个泄漏点无一泄漏,固定式焦炉煤气泄漏报警器所有探头CO显示值均为0PPm,总包中冶焦耐公司热工站人员赞叹道:“这是我们烘过的几十座焦炉中,转正常加热最顺利、效果最好的一座。”
百余日的坚守,涌现出许多动人身影,他们都是6号焦炉的忠实“护航人”。负责升温组的谭昭茂、铁件组的张国波这两位参与过3号、4号焦炉烘炉的老师傅,升温过程中的任何异常都逃不过他们的“火眼金睛”,发现问题就即刻出手、妥善处置,用匠心守护炉体平安。炼焦作业区杨朝晖、生产保供室胡林等技术支援力量,9天春节长假几乎都是在焦炉现场度过。工程专业管理人员田径,为保障交换机顺利调试,连续两天两夜蹲守现场,直至调试完成、设备平稳运行才肯稍作歇息……
这样的人和事举不胜举,他们是新焦炉现场最鲜艳的旗帜和最美丽的风景,用实干精神为焦炉的每一度升温注入灵魂。
为保障焦炉顺利投产,前期准备工作同样扎实推进。精心选派骨干人员外出培训,学习新焦炉的操作、运维技能;烘炉前,邀请京唐焦化、通钢焦化人员到水钢交流,在吸取同行在烘炉过程中遇到的问题和解决办法后,6号焦炉烘炉组提前介入工程建设,查缺补漏,反复验证;焦炉调试期间,各岗位员工全程参与、沉浸式实操,提前进入实战,熟练掌握岗位技能,为顺利出焦奠定人才基础;制造管理部、设备工程部、市场采购部、质检监督部等单位和部门通力协作、各司其职,全力做好生产及服务保障,为6号焦炉顺利出焦保驾护航。
看着从焦炉炭化室喷涌而出的火红焦炭,炼焦作业区主任梁兵激动地说:“从建设到投产,大家付出了太多心血和努力,顺利出焦就是对全体参战人员最好的回报。”
如今,傲然挺立的6号焦炉,开启了水钢高质量发展新篇章。这座年设计产能80万吨的7米超大容积顶装焦炉,配套30兆瓦发电装置及高效环保设施,集装备现代化、安全环保、低耗高效于一体,产出的焦炭强度更高,能够给高炉提供稳定、优质的“食粮”,实现水钢焦炭自给自足,为降低铁前成本提供了有力的外围条件。
熊熊炉火映照下,水钢转型发展之路正绽放出璀璨的光芒!

